筆者的公司在FA507型裕華緊密紡改造的細(xì)紗機(jī)臺(tái)上生產(chǎn)JC40S緊賽紡品種,生產(chǎn)中出現(xiàn)斷粗紗現(xiàn)象較嚴(yán)重,值車(chē)工反映強(qiáng)烈。為此對(duì)車(chē)間生產(chǎn)情況進(jìn)行了認(rèn)真分析,采取的技術(shù)措施如下:
1、提高粗紗條干均勻度,減少粗紗疵點(diǎn)或細(xì)節(jié)的產(chǎn)生。
在紡制粗紗的過(guò)程中,由于車(chē)間的溫度低、濕度小,粗紗出現(xiàn)較多的疵點(diǎn),主要表現(xiàn)為牽伸后的須條少部分纖維靜電吸附在粗紗下皮圈上,與纖維須條輸出的方向相反,瞬間又被正常輸出的須條帶走,從而產(chǎn)生細(xì)節(jié)并形成粗節(jié)疵點(diǎn),粗紗中的纖維須條也發(fā)生了變化,影響細(xì)紗的正常牽伸。為此一方面進(jìn)行溫濕度的調(diào)整,另一方面更換抗靜電的下皮圈。有效解決了粗紗疵點(diǎn)問(wèn)題。
2、加大粗紗捻系數(shù)。
在保證細(xì)紗能夠順利牽伸的前提下,粗紗粗紗捻系數(shù)由原來(lái)的123加捻到125(粗紗干重3.8g/10m)。
3、更換粗紗吊錠。
緊賽紡粗紗退繞線路長(zhǎng),退繞張力大,若粗紗吊錠轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,容易產(chǎn)生意外伸長(zhǎng),會(huì)造成粗紗斷裂。對(duì)粗紗吊錠的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面檢查,更換轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活的粗紗吊錠。
4、調(diào)整導(dǎo)紗桿的位置。
聽(tīng)值車(chē)工反映,粗紗斷裂多數(shù)發(fā)生在粗紗卷繞的下半部。在細(xì)紗機(jī)上仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)當(dāng)粗紗退繞到粗紗卷裝下半部,由于退繞角度的問(wèn)題,粗紗須條在粗紗表面搓轉(zhuǎn),會(huì)在一小段粗紗須條上形成反向假捻,造車(chē)粗紗短片段弱捻而被拉斷。為此決定把導(dǎo)紗桿位置由粗紗卷裝的中間位置調(diào)整到距粗紗卷裝下半部1/3處,減少形成反向假捻的粗紗長(zhǎng)度,有效減少了粗紗在下半部斷裂的現(xiàn)象。
采取以上技術(shù)措施后,JC40S緊賽紡品種粗紗退繞斷裂現(xiàn)象得到了有效控制,減少了細(xì)紗空錠,減輕了值車(chē)工的勞動(dòng)強(qiáng)度,有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。